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油压闸板阀的改进

油压闸板阀的改进:

当今,闸板阀在小氮肥行业造气系统的应用依然比较多。

应用最多的位置当属吹风阀,近 70% 的单炉系统都是采用 1 台闸板阀,加 1 台油压蝶阀为一阀组用于入炉风阀位置。因闸板阀在风管上呈直线连接不会因阀门安装产生弯角,吹风阻力应该不会产生。然而,吹风阻力是否就小了呢?原设计的闸板阀存在有两个方面的不足,一是内件结构复杂易脱落故障率高,维修费高。二是闸板行程不够,开启时闸板有 20%~25% 悬于阀口处,提不上去产生阻力。

一、改进方法:

1、内件改进,原设计内件数量多,结构繁琐,联接和紧固方法不合理。实际生产中因吹风闸板阀出故障影响生产的机率最高,老式闸板阀内件共 12 件:闸板两片、阀芯一件、下楔一件、涨铁块两件、联接耳环二件、紧固螺栓四颗,结构复杂,拆,装都十分困难。

改进后,内件分为六件,减少一半。由两片自带子、母爪扣的闸板和一件上楔、一件下楔组成。四件通过巧妙的相互钩、挂联为一套。启闭时涨、缩灵活可靠。

2、阀杆与上楔联结方式改进,原联接方式为,原设计阀杆下端为“T”字形结构,与阀芯上端的“。”形扣槽勾挂联接,该机构活动余隙打,易脱落。

二、改进方法:

上楔上部设内螺纹孔。阀杆去掉T”字形头,下端改为外螺丝头与上楔紧固为一体,再防脱销。改进后特点:结构简单、不易脱落、使用周期长,故障率减少 60% 以上。

阀板行程改进,阀板提高高度不够直接影响吹风流量,等于该处缩小了通径。使吹风效率下降,吹风时间延长。

改进后的的设计既能使阀板全部打开又增设,防过位措施,使老式设计方案存在的问题得到有效解决。


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